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  • 您的位置:写论文网 > 财务管理 > 其他相关 > 【水电站生产工艺管理论文】... 正文 2019-12-05 07:27:00

    【水电站生产工艺管理论文】水电站

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    水电站生产工艺管理论文

    水电站生产工艺管理论文 0概述 索风营水电站位于贵州省修文与黔西县交界的乌江六广河段,电站装机容 量60MW,大坝的坝型为RCC重力坝,最大坝高115.8m。

    本工程主体及临建工程的混凝土总量约116万m3,其中碾压混凝土(RCC) 为65.85万m3,常态混凝土50.15万m3。混凝土的综合配比为大石16.32%p中石 29.19%p小石22.4%p砂32.08%。根据施工总进度安排,砂石系统建成后共需加工 砂石成品料约254.1万t,其中大石41.48万tp中石74.18万tp小石56.92万tp砂81.52万 t。加工砂石骨料的料源,有26万m3可利用工程开挖的渣料,尚有98万m3需用石 灰岩进行人工机械破碎,石灰岩取自距砂石系统附近的对穿岩料场。

    据施工进度、混凝土浇筑强度曲线,本工程最大月混凝土浇筑强度为11.24 万m3,故索风营水电站人工砂石骨料系统的生产能力按11.24万m3设计,能同时 或独立生产常态砂、碾压砂及喷锚混凝土所需的各级配骨料,但考虑到各施工期 对骨料的不同需求,设有6.4万m3的成品储存量来调节骨料的生产与耗用的平衡。

    系统采用先进的中央控制和电视监控系统,主要加工设备采用了(法国产)国际最 先进的石灰岩破碎设备及国内一流的筛分、脱水及分级设备,共安装有设备69 台套,装机容量2800kW该系统于2001年9月26日开工,2002年4月12日联动试机 投产成功,比合同工期提前了16d。

    1系统生产工艺流程及布置1.1系统生产工艺流程 系统工艺流程见图1,经平衡计算各车间的处理量见表1。

    表1索风营水电站人工砂石骨料系统各车间的处理量 项目或车间 骨料直径/mm 合计 >80 80~4040~20 20~5 2.5~5 <5 骨料配比/% ― 16.32 29.19 22.40 32.09 100 成品料/t ― 123 220 170 242 755 粗碎车间处理量/t 267 257.4 168.5 125.513.3 18.3 850 中碎车间处理量/t ― 94 138 186 46 91 555 筛分(一)车间处理量/t ― 94 307 312 59 108 880 细碎车间处理量/t ― ― ― 233 56201 490 筛分(二)车间处理量/t ― ― ― 545 142 283 970 1.2破碎工艺及设备选型 破碎采用粗、中、细3段破碎,其中:粗碎采用开路;
    中、细碎采用与相 应的筛分车间形成闭路循环生产工艺。

    (1)粗碎车间:设计生产能力为850t/h。车间内设置2台Nordberg公司生产的 NP1313反击式破碎机, 作者简介:王忠录(1964-),男,贵州省贵阳市人,高级工程师,从事水利 水电建设施工管理工作。(该文已发表于《贵州水力发电》2004年第3期)。

    并列运行,处理最大进料粒径为750mm,单机破碎能力可达470t/h。

    (2)中碎车间:主要处理预筛分后的粒径大于80mm和部分40~80mm的石 料,设计生产能力为700t/h。车间内设置2台Nordberg公司生产的NP1213反击式 破碎机,并列运行,其单机破碎能力可达350~400t/h。

    图1索风营水电站人工砂石骨料系统工艺流程 (3)细碎车间:主要处理筛分(二)车间后的粒径大于5mm和筛分(一)经脱水 后的2.5~5mm的石料,设计生产能力为500t/h,车间内设置2台Nordberg公司生 产的VI400制砂机,并列运行,其单机破碎能力可达250~300t/h,产砂率为30~35%。由于该机的产砂率偏低,砂的细度模数偏大(M=3.3~3.8),为满足设计对 砂的细度模数(M=2.2~2.9)的要求,又增设了2台PL-8500立式破碎机来处理 VI400制砂机经筛分处理后的回头料,其单机破碎能力可达80~160t/h,产砂率为 50%~65%。1.3筛分工艺 筛分车间主要起筛洗及分级作用,分预筛分、筛分(一)、筛分(二)等车间。

    (1)预筛分车间:设计生产能力为850t/h,车间内设2台2YRK1845重型振动 筛。振动筛采用双层筛网,上层筛网孔为75mm×75mm,下层筛网孔为 37.5mm×37.5mm。对大于80mm的石料经梭槽进入中碎NP1213破碎;
    40~80mm 的石料由胶带输送机送入成品仓,小于40mm的全部石料进入圆筒洗石机(圆筒洗 石机单机生产能力230t/h,2台并列运行),洗去泥土及小于2mm的石粉后,由胶 带输送机送入筛分(一)车间;
    小于2mm的石粉经排水沟排入砂水回收系统,进行 处理后再回收利用。

    (2)筛分(一)车间:设计生产能力为560t/h,车间内设1台2YRK2460圆振筛。

    圆振筛采用双层筛网,上层筛网孔为37.5mm×37.5mm,下层筛网孔为 19mm×19mm。其中20~40mm和20~5mm的石料分别经胶带输送机送入成品 仓;
    2.5~5mm的全部石料经ZKR1230脱水筛处理后,由胶带输送机送入制砂转 料仓;
    小于2.5的粉砂流入1号回收池处理后再利用。

    (3)筛分(二)车间:设计生产能力为700t/h,车间内设1台3YRK2460圆振筛。

    圆振筛采用3层筛网,上层筛网孔为37.5mm×37.5mm,中层筛网孔为19mm×19mm, 下层筛网孔为5mm×5mm。筛分(二)主要承担中碎以后骨料的筛分。其中大于 40mm的骨料返回预筛分车间;
    40~20mm及20~5mm的石料可经胶带输送机送 入筛分(一)或转料仓;
    小于5mm的石料直接由胶带机送入砂筛分车间。

    (4)砂筛分车间:设计生产能力为500t/h,车间内设4台2YRK2460圆振筛(主 要处理2台VI400制砂机生产的砂料)和2台YRK2056圆振筛(主要处理两台 PL-8500生产的砂料)。PL-8500生产的砂料含粉率可达20%以上,从而改善了RCC 用砂的石粉含量。

    1.4设备配置 根据砂石料的特性和系统工艺流程计算后,系统主要设备的配置见表2。

    1.5系统布置索风营水电站砂石骨料生产系统由储料场、粗碎车间、中碎车间、细碎车 间、筛分车间、半成品料仓、转料仓、成品料仓及砂、水处理系统等组成。

    粗碎车间设在左岸进场公路旁的山坡上,2台破碎机对称布置;
    半成品仓, 上部设定点Y型架皮带机堆料,堆料高度为27m,料仓长75m,宽65m,容量为3.5 万m3;
    成品仓由大石仓、中石仓、小石仓、2个砂仓组成,宽50m,长265m,总 容量6.81万m3。

    生产中经圆筒洗石机及脱水筛排放的小于2mm的砂、泥污水,经四级砂、 水回收处理系统后,粉砂经2台4PS砂泵回收至螺旋分级机脱水后直接掺入成品砂 中,主要用于调整砂的细度模数;
    废水经三级处理后回收利用(设计回收60%, 实际回收达90%);
    污泥排放到污泥回收池,用挖掘机挖装运至弃渣场。

    2系统设计的优点与存在问题 系统建成投产后,首先配合索风营电站“建设绿色环保水电站,开发清洁 能源”的目标,在污水排放及治理大气污染上做了很多工作,在石粉回收及废水 处理的回收利用方面都取得了较为明显效果。

    表2系统主要设备选型与配置 设备名称 规格型号 铭牌产量/(t・h-1) 设计产量/(t・h-1) 数量/台 进料粒径/mm 功率/kW 反击式破碎机 NP1313470 850 2 <750 200 给料筛 B13-56-2V 500 850 2 0~750 11 槽式给料机 900×2100 70~270 180 6 0~300 7.5 电子吸铁器 PCDC-10 ― ― 1― 2.2 圆振筛 2YKR1845 500 850 2 <300 30 圆筒洗石机 TX1836 230 330 2 <40 75 反击式破碎机 NP1213 400 700 2 80~300 200脱水筛 ZKR1230 70 50 <2.5 4*2 圆振筛 3YRK2460 280~880 700 1 0~80 45 立式破碎机 VI400 300 500 2 2.5~60 400 圆振筛 2YRK2460 280~500130 4 2~40 37 立式破碎机 PL-8500 90~160 100 2 2.5~40 200 圆振筛 YRK2052 150~350 130 2 0~40 18 刮泥机 SFJ-16/2 80 60 20~2.5 11 砂泵 4PS 250 250 2 0~2.5 45 螺旋分级机 FG-15 100 75 2 0~2.5 15 脱水筛 ZKR1445 150 100 0~2.5 7.5*2 电磁振动给料机ZG8 ― ― 20 0~80 2 自动识别电子皮带称 ― 1000 850 1 0~80 2 2003年7月至12月主体工程需用骨料7.7万m3,为了满足RCC对用砂的要求 而进行了工艺改进和调整,解决了砂的细度模数及石粉含量问题。

    2004年1月至4月主体工程需用骨料21.6万m3,工艺改进主要解决了细度模 数的稳定性及提高石粉含量问题。

    2.1关于粗碎、中碎、预筛分设备选型及工艺改进 (1)在粗碎、中碎设备的选型上,根据石灰岩强度不高、易碎的特性,所 选用的NP1313、NP1213反击式破碎机具有破碎比大,产品粒形好,能耗低等特 点。粗碎设计单机生产能力为470t/h,但在破碎机开口为18cm时的实际生产能力 可达760t/h,达到了设计总产量的89%;
    中碎设计单机生产能力为350t/h,但在破 碎机开口为6cm时的实际生产能力可达480t/h,达到了设计总生产能力的73%,说 明本系统中粗碎、中碎在设备配置上富裕过大。因此,只要粗碎、中碎处理的设 计生产能力不超过1500t/h,仍以采用2台设备较为合理。

    (2)原设计中在棒条给料机下设有YKR1022圆振筛,将小20mm的骨料送入TX1530圆筒洗石机处理后再经1号皮带进入半成品料仓。但在毛料含泥量较高时, 受圆筒洗石机处理能力的限制,使处理后的污水排放造成了污染,环保费用较高, 故应该用皮带机输送出去作弃料处理,可大大降低下一工序的处理难度,这既能 满足环保要求,同时也可降低运行成本。

    (3)本系统的中碎设备配置虽有富裕,但经预筛分进入的梭槽坡度(35)偏小, 影响堆料而造成中碎产量偏低,为此增设了附着式振捣器。对大于80mm骨料的 梭槽坡度应改为38~42。

    (4)预筛分中小于40mm骨料直接进TX1836圆筒洗石机,冲洗后大于2mm 的骨料进入筛(一)再次冲洗。虽然该设备洗石效果较好,但重点应解决好骨料的 脱水问题,若配合FX型螺旋分级机使用,则效果会更佳。

    2.2关于制砂工艺及设备配套的探讨 目前,大多数投入运行的和正在建设中的水电站人工砂石生产系统的制砂 工艺,均沿用20世纪60至70年代的棒磨机制砂工艺,仅在部分大型水电工程中采 用国外先进的制砂设备。国外先进的制砂设备虽然生产强度高,但生产出来的砂 的细度模数偏大(较粗),仍需采用棒磨机或其他办法进行补充,且有生产成本增 加、细砂流失量大、耗钢量大及对环境污染严重等问题。

    RCC对骨料要求较高的问题是砂的细度模数、石粉含量及相对稳定的含水 量,故人工砂石生产系统研究的重点是:一方面是如何使人工砂达到高含粉量 (17%~22%)、稳定的低含水率(6%以下)和波动小于0.2的细度模数(2.2~2.9)指标 (高RCC坝中应用高石粉掺量,可降低水泥用量,从而降低水化热,改善RCC的 泛浆弹塑性和可碾压性等综合性能);
    另一方面是如何最大限度地将生产中95% 的石粉回收利用和70%的废水回收再利用,以减少毛料的开采量,并使排放的废 水达到国家环保规定的一次性排放标准,节约工程成本。

    根据高RCC坝对砂细度模数、含水率等指标的特殊要求,针对石灰岩的特 性,索风营人工砂石生产系统采用立轴式制砂机半干式制砂工艺,以消除粉尘对 空气的污染,提高制砂产量及粉砂、废水的回收利用率;
    另外,要人为控制好砂 的细度模数及颗粒级配,以改善碾压混凝土的性能,加快施工进度,降低运行成 本。但在系统布置和工艺流程上存在如下问题:
    (1)若中碎、制砂相关联的设备一旦发生故障检修,成品料便不能生产,说明布置不够合理。解决的方法应将中碎与制砂系统完全脱离开,并增大转料仓 容量(由650m3增大到3500m3),使2个系统能单独运行,有6~8h的修理时间,高 峰期便有提高产量的空间。

    (2)经转料仓进入制砂机的2条皮带,可改为1条皮带供给制砂机上部的受 料仓后再分别以自落式供给制砂机。这既可减少皮带机数量及运行成本,又可降 低物料直接冲击破碎腔上口,避免抛料头分料不均匀而损坏抛料头和衬板等问题。

    (3)VI400制砂机对含水率过于敏感,当含水率为5%~10%时(大于10%时可 进行湿法生产),受线速度和含水率的限制,经筛分后的回头料中的2.5~5mm的 骨料不容易再次破碎,并且容易造成堵塞抛料头和破碎腔护板,使产砂率和石粉 含量降低;
    当含水率小于2%时,扬尘污染严重。因此,进行半干法生产时,含 水率应控制在2%~5%为宜。

    (4)原设计砂的筛分是使用2层不同孔径的筛网来解决砂的细度模数问题, 但实际操作中很难调整砂的细度模数,筛网更换的难度也较大,运行成本较高。

    试运行后改为单层筛网在同一层面分上下部设不同孔径筛网调整,6座圆振筛分 别使用2.5mm×10mm、3mm×10mm、4mm×10mm的筛网,用给料量的大小来调 整细度模数,从而实现了细度模数的调整。

    (5)VI400制砂机生产砂的细度模数偏大(实测M=3.3~3.8),用筛网调节细 度模数又造成产量下降(设计产量260t/h;
    当M=2.7~2.9时实测产量仅为110~ 160t/h),石粉含量也偏低(实测为11.5%~14.3%)。为了解决这一难题,利用泥沙 在一定水压力作用下自然沉淀分离的原理,设计了一套砂、水回收系统。其工序 为:刮砂机将砂刮入集砂坑后用砂泵抽砂,被搅拌后的浊水经回收槽流入下一级 再回收;
    砂泵在一级沉淀池中回收0.63~2.5mm的粉砂,送入1号FC-15螺旋分级 机,经ZKR1445脱水后的筛脱水与干砂混合后进入成品砂仓,一级回收18t/h,脱 水后砂的含水率为4.5%~5.6%,半干式制砂筛分后砂的含水率为1%~2%,两种 混合后的含水率为2.5~3.5%,控制了砂含水率的波动<0.5%。二级沉淀池主要 回收经1号螺旋分级机处理后所溢流出的小于0.63mm的粉砂;
    大于0.08mm的粉砂 和石粉,再用2PS砂泵抽到浓缩箱,经浓缩后进入2号螺旋分级机送至脱水筛;
    二 级所回收的0.08~0.63mm的砂为5~7t/h,经回收的砂在25号、26号皮带上与筛分 楼的砂混合后送入成品仓,经检测掺入回收砂混合后砂的细度模数降低了0.15, 石粉含量提高了2%左右,实测为13.6%~17.1%。回收后掺入浓缩箱和2号螺旋分 级机的溢流水流入3号水回收池,3号池将排除的泥进入干化池处理,而清水溢流 入4号清水池回收利用。本系统的土建及设备的投资不大(总投资36万元),但解决了人工砂石生产系统的环保难题,且经济效益明显,其中节约用水费用(0.75 元/m3)可达125万元,粉砂0.08~2.5mm回收利用可节约费用(砂25元/t)180万元左 右。

    (6)按DL/T5112-2000《水工RCC施工规范》要求,人工砂的石粉(d≤0.16mm 的颗粒)含量宜控制在10%~22%,最佳石粉含量应经过试验确定。索风营大坝原 设计的人工砂石粉含量为10%~17%,经专家组论证后对0.08mm以下的石粉含量 作了调整,由于系统设备资源及工艺上已无潜力可挖,只有考虑增加设备投入, 经综合比较后增加了2台PL-8500立轴式破碎机,并要求生产厂商将线速度由 60m/s提高到70m/s,以增大破碎比和获取高石粉量。增加的制砂设备于2004年3 月15日投入运行,在2004年4月20日检测得M值为2.7,误差为0.15;
    石粉含量为 17%~21.8%、平均18.3%,于0.08mm的石粉含量为11.6%~14.4%、平均12.8%。

    3结束语 索风营人工砂石生产系统,采用半干式制砂工艺,结合砂、水的充分回收 利用,又对系统内场地进行了绿化,皮带及砂仓也增设了防雨、防尘棚,基本实 现了工厂化管理;
    经过这2年多运行和改进,现系统运行稳定、可靠。因砂的细 度模数稳定、石粉含量提高,使得2004年3月以后大坝RCC配合比中降低了6%的 粉煤灰掺量,经济效益较为明显;
    并较好地解决了人工砂石生产的环保问题,大 大降低了运行成本,为高碾压混凝土坝人工砂石骨料生产探索了一条新的路径, 也为索风营水电站工程争创鲁班奖奠定了基础。

    仪器编号线膨胀系数(10-6/℃)复相关系数标准差时效类型 NX15.9720.9962.071微膨胀 NX28.6170.9852.419微膨胀 NX36.2710.9902.065微膨胀 ND13.5150.9763.301先膨胀后微收缩 N15.1040.6996.862微膨胀 N22.3150.9003.501先膨胀后微收缩 N36.0850.7843.221微膨胀N47.7940.9822.056微膨胀 (1)大坝布置了比较完整的安全监测系统,并随着坝体混凝土的浇筑施 工进度,高程1022.0m以下的坝体内部监测仪器已按设计要求全部安装埋设完毕, 监测仪器安装埋设质量及观测质量良好,观测值符合碾压混凝土坝的一般规律;

    (2)施工期温度监测成果及时为坝体混凝土的浇筑碾压计划提供依据, 指导了施工,达到了监测设计目的。

    TheSafetyMontorsOfDamOfYujianheReserviorInXifengLUOHen,PANGXian-ming, CHENHao,YANGHan-hai (GuizhouDamSafety’sObservationCentre,Guiyang,Guizhou,550002,Chin Abstract:AccordingtothematerialcharacteristicoftheRCCarchdamandcombiningtheproj ectconcreteconditionsoftheYujianhereservoir,thistextintroducestheRCCarchdammonit orestablishmentsituationofinstrumentandequipment,andthearrangementanalysisofobse rvationinformationininitialstage.Itsachievementcanbeforothersimilarprojectreference. Keyword:RCCarchdam;monitordesign;arrangementanalysisofobservationinformationi ninitialstage.

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