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  • 您的位置:写论文网 > 管理学 > 市场营销论文 > 【化工园区废水处理方案】化... 正文 2019-09-24 07:26:38

    【化工园区废水处理方案】化工园区

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    化工园区废水处理方案

    化工园区废水处理方案 万华工业园(宁波)综合废水处理装置主要针对万华化学(宁波)有限公 司,主要处理包括万华化学,万华化学(容威)等相关企业生产过程中产生的废 水,为实现工业园循环经济、绿色化工的目标,大部分废水装置产水输送至中水 回用装置进行回用处理,这对于废水处理系统,回用水处理系统的稳定性要求较 高。通过多年的实践处理,逐渐摸索出一系列的处理方法和经验。

    1分流处理及技术介绍 根据废水处理装置废水来源、污染物种类、污染物含量的不同,工业园运 行两套废水处理系统,一套为150m3/h高浓度废水处理装置,另一套为360m3/h 综合废水处理装置。高浓度废水处理装置主要用于处理来自硝基苯装置、MDI (异氰酸酯)装置废水,综合废水处理装置用于处理高浓度废水处理装置产水、 煤气化装置废水、苯胺装置废水。高浓度废水处理装置采用固定化高效微生物处 理方式,来水经过混合、均质、pH调节、混凝沉淀后,去除来水中的悬浮物, 提高废水可生化性。通过自流,废水进入生化系统,生化系统分为厌氧段和好氧 段,在厌氧段,通过微生物的水解、酸化、发酵等作用,对自来水中的有机杂化 类有机物进行开环作用,提高废水可生化性。在好氧段,通过好氧微生物的氧化 作用,将废水中的有机物降解为二氧化碳和水,同时,在好氧段后端,通过硝化 作用,将来水中的氨氮氧化为硝酸根和亚硝酸根。在好氧段后端,加入碳酸钠为 硝化反应提供无机碳源。处理合格的废水通过废水提升泵输送至园区综合废水处 理单元进行进一步深度处理。高浓度废水处理装置生化池装填有有机填料,为微 生物生长、繁殖提供空间,废水处理装置产生的所有废气统一收集后进行活性炭 吸附处理。高浓度废水处理装置COD去除率能够达到80%以上,氨氮去除率能够 达到90%。并且对硝基苯、硝基苯酚、氯苯等有机物具有一定的处理能力。综合 废水处理装置采用活性污泥+MBR处理方式[1],来水经过混合、均值、PH调节 和混凝沉淀后,进入水解酸化池,以提高废水可生化性。然后进入缺氧池,在缺 氧段去除大部分的COD,之后,废水进入好氧段,去除氨氮和剩余的有机物,并 通过MBR实现废水分离。膜池废水通过污泥回流泵,以3倍回流比回流至缺氧段 前端,进行反硝化反应。由于来水中的COD浓度较低,为确保系统反硝化彻底性, 缺氧段进水段根据来水碳氮比投加园区副产甲醇。综合废水处理装置产水能够达 到国家一级排放标准,COD及氨氮去除率达到95%以上。废水处理装置产水直接 输送至回用水处理装置,经超滤、反渗透处理后,产水输送至循环水装置作为补 水,浓水排放至市政污水处理厂。2技术改造及设施升级 由于设计不合理、运行管理等原因,高浓度废水处理装置和综合废水处理 装置在运行过程中均出现了各种问题,在实际运营过程中,各废水处理装置不断 通过技术改造和设施升级,以满足产水的达标排放。2.1填料安装方式改造。高 浓度废水处理装置初始设计底部装填火山岩无机填料,上部以散装方式装填有机 填料。在运行过程中发现,生物池经常发生堵塞,单条处理线处理能力设计 37.5m3/h,实际流量达到30m3/h时,由于底部无机填料被生化反应产生污泥堵塞, 上部无机填料受水利挤压,生物池通量不足,重力流不能克服池体内填料阻力, 生物池发生溢流。确认溢流原因后,首先对生物池有机填料进行改造,将有机填 料直接堆积的方式改为有机填料装填至球形骨架填料内,再堆积至池内。球形骨 架堆积时,周围形成流道,减少了直接堆积挤压对自下而上废水流的阻塞。对更 换球形填料后的生化系统进行测试,在进水COD小于1200mg/L,氨氮小于 200mg/L时,系统COD去除率能够达到75%以上,氨氮去除率能够到达75%以上。

    改造后,个别生物池,尤其是好氧池中段依然存在曝气不足,局部无曝气问题, 分析可能原因是好氧池中段生化反应活跃,系统产泥量较大,污泥在底部火山岩 填料中被截留,长期累积后,池体内阻力增大,曝气压力不足。改造过程,首先 选取两个生化池,在进水稳定时,持续跟踪其处理效果,后将该生化池底部火山 岩填料移除,并更换为球形骨架有机填料,经驯化后,跟踪处理效果,火山岩移 除后,处理效果变化不大,而曝气能够持续。2.2增加生化系统停留时间。高浓 度废水处理系统设计停留时间为35小时,生化处理系统共7级,经过测定,前四 级填料降解COD负荷为0.83kgCOD/m3(填料)d,后三级的脱氮负荷为 0.30kgNH3-N/m3(填料)d。在该处理效率下,废水系统出水指标无法达到要求。

    经过改造,将原四个废弃的活性炭池改造为好氧生物池[2],改造后,停留时间 增加3小时,COD去除率提高至80%,氨氮去除率提高至85%。2.3膜系统清洗方 案优化。在园区综合废水处理装置,MBR系统初始设计通量为20L/(Oh),在 实际运行过程中,运行通量约8L/(Oh)。为保证系统处理能力,优化了膜清洗 方案[3],通过分析膜污染物类型,尝试不同清洗药剂、清洗浓度和清洗频次。

    从而确定了以酸洗为主,次氯酸钠清洗为辅的清洗方式,并将盐酸清洗浓度提升 至3000mg/L以上,清洗效果显著提升。运行过程中曾出现产水软管脱落后,膜 池生物污泥通过膜产水管线进入MBR产水池,致使清水池水质污染,含有生物 污泥的水进而通过膜丝反洗常规操作进入膜丝内部,导致整组膜丝内部污堵,在 线及离线清洗均无法恢复膜通量。后通过实验测试采用泵抽吸的离线清洗方案, 将12个膜组件逐个离线清洗出来,恢复了膜通量。清洗后系统运行超过两年,未发现明显的膜通量衰减情况。2.4膜系统改造MBR。系统初始运行约一年后,由 于膜组件积泥严重,对膜箱和曝气方式进行了更改,增加了膜组件周围围挡,使 曝气更集中。结合膜系统清洗方案优化,最终,使膜处理能力能够达到12L/(Oh) 左右。初始使用膜组件在运行三年后,膜通量进一步衰减,且无法通过清洗方式 恢复,通过方案优化,在未停水状态下,采用其他品牌膜组件对现有系统膜组件 进行了更换,且设计膜通量根据实际运行情况进行重新设计。在运行过程中因膜 组件曝气管线和产水管线采用软管连接,运行过程中若曝气管脱落影响膜组件正 常曝气搅动导致膜组件积泥进而影响产水量;
    运行过程中若膜产水管脱落或者漏 气,一来会影响膜产水质量浊度升高,严重的会有污泥进入MBR产水池,进而 影响后续中水回用装置反渗透膜运行稳定性,二来会导致膜丝内部污泥污堵。最 终原有装置改造为金属软管连接,新建装置采用硬管连接,确保了膜运行安全, 目前膜系统运行稳定。

    3园区废水管理要点 由于工业园内涉及多个化工单元,包括硝基苯、苯胺生产单元,异氰酸酯 生产单元,氨合成单元,甲醇生产单元,甲醛生产单元等,部分工艺在生产过程 中能产生有毒害物质。一旦生产过程控制出现异常,可能会对后端废水处理系统 产生冲击。在废水系统启动初期,为保证系统处理能力,需要对生化系统进行驯 化。高浓度废水处理装置在启动时,利用各装置产品培养微生物对高浓度废水的 处理能力,系统在设计水量下,在苯胺浓度200mg/L,硝基苯浓度100mg/L,氯 苯浓度150mg/L时,对各有机物的去除率能够达到99%以上。为防止在运行过程 中,各有毒害有机物的浓度超标,采取各种管理及技术措施。首先,制定明确的 污染物控制指标,一旦发现超标,及时对来水切断。同时,为防止系统发生冲击 时,废水系统不能够及时启动,利用来水配制不同污染物浓度废水进行连续驯化 中试,当系统发生超标时,利用驯化微生物投加,及时启动系统。在实际的运行 过程中,没有因废水系统异常导致前端生产装置停车或减产运行。此外,由于工 业园废水来源复杂,来水众多,且包含废水处理系统,回用水系统等,系统的平 衡和设计至关重要,在废水装置设计初期,应充分调研,根据各生产装置的设计 情况,对标类似企业,确定废水排放量和排放浓度,根据综合排放表,制定废水 系统的规模和处理能力,防止在实际的处理过程中,发生处理能力受限等问题。

    作者:李英玲 向坤 单位:万华化学(宁波)有限公司

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