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  • 您的位置:写论文网 > 证券金融 > 公司研究论文 > 油田环保隐患治理井安全钻井... 正文 2019-09-29 11:04:23

    油田环保隐患治理井安全钻井技术|油田钻井视频

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    油田环保隐患治理井安全钻井技术

    油田环保隐患治理井安全钻井技术 摘要:福山油田朝阳区块注水系统环保隐患治理井是一口对高压注水井(井口 压力20MPa),但由于注水系统故障,需要实施泄压、压井、起油管以及后续侧 钻作业和井下作业,目的是消除安全隐患、恢复注水系统的完整性。但由于该井 承压时间长、井口压力高、井下情况风险高等特点,带来较大的环保隐患,施工 风险与难度相对较高。本文对该井的施工难点进行了分析,对施工过程进行了总 结,重点对前期井眼准备中压井过程、裸眼侧钻经过及后期井下作业中的洗井、 射孔、试注进行了详细阐述。该井施工包括了修井、钻井及试油的一系列工程, 在类似井施工中有一定的借鉴意义。

    关键词:风险控制;
    压井;
    高压;
    注水井;
    侧钻 1老井眼简况及施工风险 需治理的老井井号为朝4x,为福山油田朝阳区块一口高压注水井(井口压 力20MPa),但存在注水系统环保隐患治理。但由于注水系统故障,需要实施泄 压、压井、起油管以及后续侧钻作业和井下作业,目的是恢复注水系统的完整性。

    但由于该井承压时间长、井口压力高、井下情况风险高等特点,带来较大的环保 隐患,施工风险与难度相对较高。该井为一口三开井,套管结构为 Φ339.7mm+Φ244.5mm,井深4510m,未下油层套管,曾经采取技套鞋(1998.12m) 打水泥塞完井,塞面深度1946.84m。后期在1833.4-1889.4m技套内井段实施射孔, 下十字叉+Φ73mm加厚油管至1900.35m,转为注水井,日注量80m3,注水期约3 年。由于朝4x井注水压力高达20MPa,不能正常注水,同时,由于井口长期承压 较大、井口控压设备的逐年老化,存在极大的环保隐患,需侧钻、治理环保隐患, 同时恢复注水系统。

    施工难点:
    (1)井眼准备复杂。老井朝4x井井口压力达20MPa,如何压稳地层、安 全地起出油管,做好侧钻井眼准备是个较为复杂的问题。

    (2)侧钻难度大。若射孔段套管变形严重则采用Φ244.5mm技套锻铣侧钻, 若技套内下Φ215.9mm钻头+Φ212mm稳定器通井正常,则采用裸眼侧钻,老井眼 浸泡时间长,可能垮塌严重,存在大肚子井眼。(3)卡钻风险大。老井眼压完井后,侧钻钻进钻井液密度较高,压差卡 钻风险大;
    老井眼采取技套脚打水泥塞完井,后期施工存在技套脚掉水泥块卡钻 风险。

    (4)后期井下作业恢复注水系统复杂。井口需换装采油树及封井器,增 加了工作难度;
    钻井队井架不便于立油管,每趟下井油管都需起甩油管,增加了 安全风险。

    2地面隐患治理与压井 清理井场地面注水设备,安装钻井队设备及连接泄压流程,共泄出1370m3 水,井口静止压力降为油压7.5MPa、套压8MPa。压井前地面配置密度1.55g/cm3 钾盐聚合物钻井液120m,正循环压井排量0.65-0.68m/min,控制返出量 0.60-0.72m/min。压井液出油管前立压由14MPa降至10MPa,套压8-10MPa;
    出油 管后,立压逐渐上升至12MPa,套压逐渐下降至4MPa。返出压井液密度1.50g/cm, 当测得出口密度1.53g/cm时停泵,套压、立压为0,出口无溢流,压井成功,累 计注入压井液80m,返出79m。压井成功后,采取同比重钻井液循环2个全程,排 量0.65m/min,无溢流。开井静止观察24h无溢流,压井成功。之后安装2FZ18-35 型封井器后起出井内油管。起出油管125根,发现环空有小量钻井液外溢,关井 套压为0,外溢流量1L/8min,组织下油管、地面配1.60g/cm3压井液。压井一个 循环周至出口密度1.60g/cm3,入口密度1.60g/cm3,静止观察期间出口无外溢。

    静止观察32h无明显受侵情况,判断井控风险不大,下步决定井浆密度提至 1.70g/cm3后起油管。之后拆井口2FZ18-35封井器,安装 FH35/70+2FZ35-70+ST35-70防喷器组及节流、压井管汇等井控设备,并试压合 格。

    3通井挤水泥与承压 下钻通井(Φ215.9mmHA517G×0.25m+430/410×1.22m+Φ165mm浮阀 ×0.5m+Φ212mm稳定器×1.81m+Φ127mm加重钻杆×159.776m+Φ127mm钻杆), 探塞塞面深1946m,下钻过程中无阻卡情况,钻塞至1949m,循环返出为硬水泥 颗粒,无铁屑。下光钻杆至1910m,接固井设备挤水泥作业,共注入平均密度为 1.88g/cm水泥浆12m,替浆13.8m,起钻至1453m关井挤入6m钻井液,立压12MPa, 憋压20min后套压7.5MPa,开井泄压,返出0.72m,继续起钻完,候凝36h。下钻 探塞,塞面位置1780m,即封固段为1780-1910m,已封固射孔段(1833.4-1889.4m), 钻塞至技套脚,做承压试验,当量密度为1.94g/cm,未漏,满足后期施工要求。继续钻塞出技套(技套深1998.12m),钻塞出套管5m后进入老井眼,已无水泥 塞,继续划眼至2017m,由于井塌严重,无放空情况,开泵可承受240KN静压, 计划在该位置侧钻。

    4侧钻与钻完井 4.1裸眼侧钻 第一次侧钻失败:侧钻钻具Φ215.9mmBIT+Φ172mm1.25°螺杆+浮阀 +MWD+Φ165mmNMDC1根+Φ127mmHWDP17根+Φ127mmDP。从2017m侧钻至 2052m钻时突然变快,钻回老井眼,停泵观察无泥浆外溢情况,起钻换常规钻具 下钻在老井眼冲划通井。考虑到老井眼浸泡时间长,下部可能存在垮塌、大肚子 情况,划眼难度大,经和甲方领导沟通打水泥塞侧钻。第二次侧钻成功,但下钻 风险较大:为确保侧钻成功,采用“直螺杆+弯接头”组合,侧钻组合为 Φ215.9mmBIT+Φ172mm直螺杆+Φ165mm1.75°弯接头+Φ165mm浮阀 +Φ165mmMWD+Φ165mmNMDC1根+Φ127mmHWDP17根+Φ127mmDP,从2037 侧钻至2054m,测得夹壁墙1.23m,返出岩屑为绿灰色泥岩,无水泥颗粒,确定 侧钻出老井眼,起钻换“PDC+1.25°螺杆”定向钻具下钻至2037m(侧钻造斜点位 置)遇阻,各个方位试下入无效,原因分析:造斜位置可能存在台阶,本趟钻下 入PDC+1.25°螺杆,刚性改变,钻头难以入造斜位置。考虑到PDC工具面不稳、 切削水泥快,不容易入窗口,下步起出钻具换牙轮钻头,摆好方位后划眼、修整 窗口。再次下入“牙轮钻头+1.25°螺杆”组合,下钻至2037m仍有遇阻情况,摆方 位至原先定向方位240°定向划眼,逐渐偏离老井眼,侧钻成功。

    4.2钻完井作业 钻进风险:侧钻成功后,主要存在问题是该井使用1.70g/cm3压井液密度 压井成功,虽然后期挤水泥封固了射孔段,无溢流情况,但是否将所有炮眼封固 好,没有检验措施,后期采用高密度钻进,一方面容易发生井漏,一方面容易发 生粘卡,若是降低密度有可能上部注水层段再次出水,造成溢流,同时在使用高 密度钻进的井段突然降低密度,存在井眼垮塌的风险。

    风险控制措施:
    (1)简化钻具组合。

    (2)逐渐把密度降至1.50g/cm3,过程中加强坐岗、加密测量泥浆液量与性能,如出现水侵、掉块情况,及时提高泥浆密度。

    (3)加入石墨、极压润滑剂等将钻井液摩阻系数降至0.10以下,提高钻 井液润滑防卡能力。

    (4)钻井液粘度控制在50-70s,预防粘吸卡钻。

    (5)提前储备好充足的单封、复合堵漏剂等堵漏材料,发生漏失随即堵 漏。该井后续施工过程中逐步把密度降至1.54g/cm3完钻,未发现水侵及地层垮 塌情况。后期在涠三段钻进,接完单根粘钻具,下放不明显,上提附加14-22t, 现场主要加乳化沥青和石墨改善泥浆润滑性;
    钻进至2744m短起下8柱因粘卡每 次卸立柱后上提附加拉力30t左右方可提开,起钻过程中无拉力显示,下钻到底 开泵正常,停泵及短起下期间高架槽无外溢情况。钻进至2826m完钻,两次完井 电测顺利,固井质量优质。

    5井下作业 5.1洗井与射孔 测声幅合格后,进行油层套管坐卡,安装35MPa采油树四通及2FZ18-35 封井器,连接洗井管线。下Φ116mm*1.42m通井规+Φ73mm加厚油管162根,坐 油管挂,完成Φ116mm通井规深度1530m,清水18m反替泥浆;
    之后拆除洗井管 线起出油管挂,继续下油管。下Φ116mm*1.42m通井规+Φ73mm加厚油管134根, 实探人工井底深度2801.2m,坐油管挂,完成φ116mm通井规2798m,连接替浆管 线,清水33m反替泥浆,洗至进出口液性一致。起完油管后拆原井井口大四通, 换装QS65-70型采油树大四通,坐油管挂,完成射孔管柱深度,射孔枪底孔 2715.8m,顶孔2481.6m,起爆器2478.22m,筛管2477.735m,定位短节2457.783m。

    连接放喷管线、投棒、枪响,射孔井段(涠三段):2481.6-2715.8m,观察2h, 出口返液,流量2.2m/h。使用密度1.05g/cm压井液60m反循环洗井,洗至进出口 液性一致,停泵观察无流体外溢。拆采油树上挂,装2FZ18-35防喷器,起甩油管, 起完射孔枪,检查发射率为100%。

    5.2试注 下十字叉+Φ73mm加厚油管289根,下深2735.53m,反洗井45m3,测得进 出口液性一致,安装QS65-70型采油树,泵车注清水试注,泵压12MPa,稳压10min, 注入0.7m3;
    泵压15MPa稳压10min,注入1.2m3;
    泵压20MPa稳压10min,共注入2.2m3,完井。连接注水流程,交井,污水处理厂开始注水,日注水量200-280m3。

    6结论与认识 (1)各项作业前,应进行风险识别与安全交底,切实做好安全措施。

    (2)井口压力高,小井眼压井作业时,井口压力控制与常规压力计算值 不符合,实际施工时,要密切测量注入液量与返出液量的平衡,合理控制闸门, 确保压稳地层。

    (3)在老井眼侧钻时,可能存在井眼垮塌、大肚子井段,侧钻初期导向 钻进容易钻回老井眼,导致侧钻失败。

    (4)在使用高密度压稳地层后施工的井,在钻进施工中钻井液密度高, 建议使用盐水泥浆,同时加大润滑剂的投入,确保钻井液有良好的润滑性,同时 简化钻具组合,防粘卡。

    (5)在进行后期井下作业时,需要多次拆换井口,安装循环流程,在作 业时,要提前做好准备工作,加强工序的衔接。

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